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“PLC及微機(jī)編程都是我們廠科技人員自主設(shè)計(jì)研發(fā)的,具有100%的知識(shí)產(chǎn)權(quán),這樣以后自控系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)都非常方便?!?1月6日,吉林石化污水處理廠電儀車間主任紀(jì)紅軍自豪地說(shuō)。本文由上海宏?yáng)|轉(zhuǎn)載發(fā)布;本公司專業(yè)生產(chǎn)G型螺桿泵,耐干磨管道離心泵,不銹鋼磁力泵,氣動(dòng)隔膜泵,氟塑料泵等;歡迎訪問(wèn)官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。
今年,吉林石化污水處理廠經(jīng)過(guò)一年的挖潛增效各項(xiàng)措施后,節(jié)約創(chuàng)效、管理創(chuàng)效空間逐漸縮小,科技創(chuàng)新、自主研發(fā)成為創(chuàng)效的最佳突破口。
“工廠根據(jù)實(shí)際適時(shí)提出十大科技攻關(guān)項(xiàng)目。在污泥減量攻關(guān)中,我們采取離心機(jī)設(shè)備移位、工藝管線設(shè)計(jì)改造、單個(gè)濃縮池對(duì)應(yīng)單臺(tái)離心機(jī)運(yùn)行等措施,解決了離心機(jī)系統(tǒng)頻繁調(diào)整和負(fù)荷上下波動(dòng)對(duì)離心機(jī)設(shè)備損害的突出問(wèn)題。通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化濃縮池運(yùn)行模式,污泥含水率由78%降至77%,污泥減量1200噸以上,預(yù)計(jì)年節(jié)約費(fèi)用108萬(wàn)元以上。”生產(chǎn)科科長(zhǎng)邱延波說(shuō)。
今年3月,公司進(jìn)水提升泵房自控攻關(guān)項(xiàng)目正式啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)6個(gè)多月1000余小時(shí)的加班加點(diǎn),項(xiàng)目攻關(guān)小組歷經(jīng)了無(wú)數(shù)次的程序調(diào)試和邏輯修改,完成了幾千條PLC程序語(yǔ)句編程、上千個(gè)上位機(jī)組態(tài)圖形控件、幾百個(gè)腳本編程和十幾個(gè)上位機(jī)控制界面的制作,于近日成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)水提升泵房遠(yuǎn)程控制自控改造。
“控制系統(tǒng)中最難實(shí)現(xiàn)的,也是最具有推廣意義、最實(shí)用、最新穎的功能,是設(shè)備自控開車智能控制及晃電后智能自啟動(dòng)功能,模擬人的思維和理念,對(duì)日常設(shè)備運(yùn)行和多臺(tái)電氣設(shè)備晃電自啟具有重大意義?!弊钥鼗到y(tǒng)主要研發(fā)人員紀(jì)紅軍說(shuō)。
紀(jì)紅軍在編程設(shè)計(jì)中融入了計(jì)算機(jī)人工智能控制思維,使自控系統(tǒng)在發(fā)生晃電時(shí)能實(shí)現(xiàn)多臺(tái)設(shè)備有序和受控的智能自啟動(dòng),過(guò)程不需要人為干預(yù),克服了長(zhǎng)期以來(lái)因保護(hù)動(dòng)作造成二次晃電的缺陷。
此外,系統(tǒng)還具備級(jí)別控制功能。通過(guò)引入級(jí)別控制概念,可按每臺(tái)設(shè)備工藝參數(shù)和操作者意愿設(shè)定開車次序,使設(shè)備達(dá)到最佳自控組合;具備自動(dòng)退守功能,可使故障、檢修設(shè)備從系統(tǒng)中剝離、報(bào)警,并自動(dòng)進(jìn)入退守狀態(tài);上位機(jī)具備動(dòng)畫組態(tài)、數(shù)據(jù)顯示和導(dǎo)出、操作卡控制、實(shí)時(shí)和歷史報(bào)警等多項(xiàng)功能,具有靈活、智慧、可靠、安全的特點(diǎn)。
“進(jìn)水提升泵房自控化項(xiàng)目在人工和軟件編程費(fèi)用上,可直接為工廠節(jié)約開發(fā)費(fèi)用50余萬(wàn)元,節(jié)約人工成本80萬(wàn)元。將來(lái)工廠所有泵房全部實(shí)施無(wú)人監(jiān)控后,將會(huì)節(jié)約更多人工成本。”紀(jì)紅軍說(shuō)。